超碰在线91,国产第1页,国产精品99,最近中文字幕av

<video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video><small id="z2k50"><pre id="z2k50"><samp id="z2k50"></samp></pre></small>

    1. <video id="z2k50"><ins id="z2k50"></ins></video>

        廢酸回收利用新工藝—冷凍結(jié)晶法

        發(fā)布時間:2024-09-09
        鋼管生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)鋼管的過程中,由于工藝要求,不可避免地產(chǎn)生清洗廢水和廢酸。一般情況下,每噸產(chǎn)品將產(chǎn)生清洗廢水11噸,廢酸0.3噸。清洗廢水中主要污染物為cod和fe2+;其濃度分別為350mg/l和300mg/l;廢酸中主要成份為5%硫酸和300mg/l的feso4,如果該廢水、廢酸不處理直接外排于環(huán)境,將造成嚴重的環(huán)境污染和惡劣的社會影響。
        一、目前國內(nèi)治理狀況
        縱觀我國鋼管生產(chǎn)企業(yè)的污染治理,存在著以下情況:一是有的生產(chǎn)企業(yè)直接將廢酸、廢水排入周圍環(huán)境,造成了嚴重污染,群眾怨聲載道;二是有的生產(chǎn)企業(yè)采用了比較簡單的中和處理,但是由于廢渣量大且不易脫水,極易產(chǎn)生二次污染,且運行成本太高,致使環(huán)保治理設施處于癱瘓或半癱瘓狀態(tài);三是采用了傳統(tǒng)的蒸發(fā)濃縮法對廢酸處理,但由于附產(chǎn)品質(zhì)量較差,銷路太窄,運行成本高,使這些環(huán)保治理設施運行也是舉步艱難,企業(yè)對*監(jiān)管也是應付了事。
        二、蒸發(fā)濃縮工藝及缺點
        目前國內(nèi)鋼管生產(chǎn)企業(yè)對廢酸的處理大部分都采用了蒸發(fā)濃縮結(jié)晶工藝,其原理是先用鐵屑對廢酸中硫酸進行中和,調(diào)整ph為7后,再用蒸氣通過紫銅盤管對中和液進行蒸發(fā)濃縮,在蒸發(fā)過程中將消耗大量熱能,當中和液濃縮達到一定濃度后,再進行冷卻結(jié)晶,后析出附產(chǎn)品feso4·7h2o。
        該工藝由于蒸發(fā)過程中,feso4·7h2o極易脫水生成難溶的一水硫酸亞鐵,從而影響附產(chǎn)品的純度。另外,結(jié)晶后產(chǎn)生的濃縮液含fe2+濃度高達150克/升,需繼續(xù)處理反復加熱冷卻,既會浪費能源導致成本劇增,又會造成附產(chǎn)品成本質(zhì)量更差,但若直接排放將會嚴重污染環(huán)境,從而陷入兩難境地。這種工藝既浪費了鐵屑和硫酸資源,又大量消耗蒸氣能源,增加運行成本,且易生產(chǎn)二次污染,更頭痛的是此工藝處理廢酸的能力低下,附產(chǎn)品質(zhì)量低,附產(chǎn)品銷售難度大。其運行結(jié)果是處理廢酸越多虧損越大,企業(yè)只能是消極被動治理廢酸。
        三、廢酸回收利用新工藝——冷凍結(jié)晶法
        要實現(xiàn)廢酸裝置優(yōu)先,必須突破三個工藝關鍵。其一,要保證再生酸的質(zhì)量,即必須確保再生酸fe2+含量低于50g/l,h2so4含量在20%左右,這樣才能將酸洗車間酸洗鋼管的工藝要求;其二,要保證附產(chǎn)品feso4質(zhì)量提高,才能擴開市場銷售渠道;其三,要保證酸洗車間和廢酸治理水量平衡。三個難點任何一點未解決,都將使整個系統(tǒng)陷入失敗。
        重慶某鋼管有限公司是一家年產(chǎn)量達6萬噸的鋼管生產(chǎn)企業(yè),該公司將原廢酸治理設施的蒸發(fā)濃縮工藝改造為冷凍結(jié)晶法新工藝,新工藝主要原理是根據(jù)廢酸中的feso4在高硫酸酸度和低溫度的情況下其溶解度將下降的特點,對廢酸中的feso4進行分離,生產(chǎn)出無水feso4附產(chǎn)品和再生酸,從而達到變廢為寶的目的。其具體工藝為酸洗槽產(chǎn)生的廢酸液由耐酸泵通過abs管道輸送至廢儲酸池內(nèi),經(jīng)沉淀除去雜質(zhì)后用耐酸泵輸至配酸池,加入新酸配酸至濃度20%左右,用泵將酸液抽至冷卻結(jié)晶罐內(nèi)進行攪拌培養(yǎng)晶粒,當晶體成熟后,再輸送至離心機進行固液分離,分離出的feso4顆粒包裝出售,酸液自流進入再生酸池,供生產(chǎn)循環(huán)使用。
        四、運行效果
        該新工藝經(jīng)重慶某鋼管有限公司實施及運行表明:
        ①分離出的再生酸的濃度達到20%,其中fe2+的含量低于50g/l;
        ②分離也的feso4純度從92%提高到95%;
        ③再生酸用泵循環(huán)回收至酸洗工藝再酸洗,達到水量平衡,真正實現(xiàn)了封閉式大循環(huán)。
        五、經(jīng)濟效益及社會效益
        該新工藝實施后,可實現(xiàn)顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。
        ①每年可節(jié)約硫酸2500噸,價值10萬元;
        ②省去了用于中和硫酸的鐵屑,每年可節(jié)約6萬元;
        ③可以節(jié)約能源24萬元;
        ④新工藝運行費用低且附產(chǎn)品質(zhì)量好,售價高。舊工藝每生產(chǎn)1噸附產(chǎn)品硫酸亞鐵成本至少400元/噸,售價約為250元/噸(各地售價約有差異),而新工藝每生產(chǎn)1噸附產(chǎn)品硫酸亞鐵成本為200元/噸,而售價可達400-600元/噸。按每處理3噸廢酸生產(chǎn)1噸硫酸亞鐵計算,新工藝每處理1噸廢酸可贏利200元,而舊工藝處理1噸廢酸要虧50元。以每年產(chǎn)生廢酸1萬噸企業(yè)為例,若采用新工藝替代舊工藝可節(jié)約200萬元/年,新工藝投資250萬元左右,1-2年即可收回投資。
        ⑤新工藝實施后,其附產(chǎn)品將形成一個新的產(chǎn)業(yè),需安排幾十個就業(yè)崗位,具有顯著的社會效益。
        六、結(jié)論
        鋼管生產(chǎn)企業(yè)廢酸回收利用新工藝,技術(shù)上在國內(nèi)具有*性,該工藝的實施可實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的封閉大循環(huán),達到全治理*,且無二次污染。該新工藝的實施,提高了附產(chǎn)品的純度,從而使銷售價格提高,產(chǎn)品用途拓寬,產(chǎn)品銷路暢順,經(jīng)濟收益明顯增加,同時,將給企業(yè)帶來新的產(chǎn)業(yè)支點,實現(xiàn)變廢為寶的目的。
        海水淡化網(wǎng)技術(shù)有限公司是專業(yè)中水回收系統(tǒng)供應廠商,我們以嚴謹創(chuàng)新精神為客戶提供適合的水處理解決方案!
        上一個:試驗臺邊臺單價-邊臺試驗臺價格-實驗邊臺長期性
        下一個:磚型無菌紙盒果汁灌裝包裝機工藝操作流程和設備技術(shù)優(yōu)勢介紹

        CKD安裝形式
        海水淡化技術(shù) 助力緩解沿海地區(qū)缺水難題
        易福門接近開關(為你的工控設備保駕護航)
        電腦設備型號怎么查找,電腦型號怎么查看
        線下陪玩,求幫忙怎么尋找線下游戲陪練求高人幫忙
        去華強北買元器件靠譜不靠譜?
        win10設置里找不到安全中心如何解決方法(window10找不到安全中心怎么辦)
        購買商住兩用房存在哪些問題
        機械雙頭45度切角機特點總結(jié)
        Squid進階——acl的使用 日志分析 反向代理