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        合成喹啉衍生物廢水丙酮回收技術(shù)

        發(fā)布時(shí)間:2024-08-12
        合成喹啉衍生物廢水丙酮回收技術(shù)
        喹啉衍生物在醫(yī)藥、食品、添加劑等方面應(yīng)用日益廣泛,利用苯胺和丙酮進(jìn)行環(huán)化合成過程中,因環(huán)化溫度較高,丙酮在滴加進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)后,會(huì)迅速汽化,部分未反應(yīng)的丙酮和反應(yīng)過程中形成的水分離出反應(yīng)體系,由于丙酮和水能夠*混溶,必須通過精餾對工藝生成水進(jìn)行處理,處理后的丙酮進(jìn)行回用,工藝反應(yīng)生成水分離后進(jìn)入廢水系統(tǒng)進(jìn)行處理,由于此工藝的反應(yīng)水中丙酮含量在23%~28%,研究工藝生成水的丙酮回收方法對相同工藝的產(chǎn)品可持續(xù)發(fā)展也有積極的作用,對節(jié)能減排有重要意義。
        1、工藝廢水的基本情況
        此工藝的反應(yīng)水中丙酮含量在23%~28%,含有0.5%的甲苯,其余為水。同時(shí)因反應(yīng)過程中采用有機(jī)酸為催化劑,生成水的ph顯酸性,反應(yīng)生成水和丙酮形成的混合物的丙酮濃度25%左右。如果不能將丙酮從水中最大限度的分離出來,會(huì)造成原料的浪費(fèi),同時(shí)加大廢水處理過程的物化處理費(fèi)用,造成能源浪費(fèi)。
        2、含丙酮水溶液的丙酮回收相關(guān)技術(shù)報(bào)道
        目前國內(nèi)丙酮分離的方法有萃取精餾法、鹽效萃取法、滲透汽化法等。有資料報(bào)道連續(xù)精餾法回收丙酮,如曹宇鋒等采用復(fù)合精餾法回收丙酮的研究,進(jìn)料中丙酮質(zhì)量含量為8%,同時(shí)含有27%的醋酸、64.7%的水,精餾塔段采用浮閥板式結(jié)構(gòu),提餾段采用拉西環(huán)填料,理論塔板為41塊,進(jìn)料在30~35塊,回流比為2,釜溫控制在101~103.5℃,塔頂控制溫度為48~52.7℃,塔頂質(zhì)量分?jǐn)?shù)和收率達(dá)到99.08%和98.71%;有相關(guān)資料報(bào)道的微負(fù)壓精餾回收丙酮,如李英棟等采用微負(fù)壓精餾法回收丙酮溶媒,在進(jìn)料中丙酮質(zhì)量含量為50%,回流比為1.33,填料高度為6m,在-0.03mpa的壓力下進(jìn)行精餾分離,丙酮成品含量為99.5%,廢水中丙酮含量小于0.5%,塔頂溫度控制在45.8℃,采用真空驅(qū)動(dòng)負(fù)壓。利用鹽效應(yīng)對丙酮的回收,如柯凌進(jìn)等采用的利用鹽效應(yīng)對丙酮溶媒回收的改進(jìn),丙酮水溶液含有鹽酸,采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.15的氫氧化鈉溶,132l對1000l丙酮水溶液中和,調(diào)節(jié)ph到7.0~7.5,利用溶鹽法的鹽效應(yīng)能提高丙酮-水的相對揮發(fā)度,丙酮的含量達(dá)到99%以上,比普通精餾法的丙酮含量提高0.37%,平均水分降低0.27%。
        3、連續(xù)精餾法回收合成喹啉衍生物過程中的工藝廢水中丙酮
        根據(jù)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的工藝反應(yīng)水量和環(huán)化工藝的要求,設(shè)計(jì)精餾塔丙酮出塔質(zhì)量含量達(dá)到≥99%以上,廢水中丙酮含量≤4‰。,進(jìn)料量按1.0t/h。
        分析方法:采用氣相色譜柱對原料、塔頂、塔底樣品進(jìn)行分析,檢測器為熱導(dǎo)池,載氣為氫氣,柱子為φ4mm×1mm×1000mm,柱溫為150℃,汽化室溫度為180℃,檢測室溫度為180℃。
        根據(jù)生產(chǎn)的技術(shù)要求對丙酮精餾進(jìn)行選擇,本公司原設(shè)計(jì)了負(fù)壓條件下丙酮的間歇精餾,該設(shè)備蒸餾塔直徑為φ600,采用波紋絲網(wǎng)填料,填料高度為10m,總體高度為12m,按照每米填料按4個(gè)理論塔板計(jì)算,相當(dāng)于40個(gè)塔板,采用塔頂冷凝器冷卻后進(jìn)行回流,回流比前期為3,后期為5,前期精餾的丙酮含量可達(dá)到97%~98%,但后期在塔釜丙酮含量降低時(shí),塔頂丙酮含量降低,精餾含量不穩(wěn)定,日處理丙酮水量僅12m3。本次設(shè)計(jì)為連續(xù)精餾工藝,為確保生產(chǎn)安全,采用常壓精餾,本精餾塔采用xk型斜孔篩板塔板,塔板數(shù)量根據(jù)原填料塔的理論塔板數(shù)和相關(guān)資料的介紹進(jìn)行逐板計(jì)算法進(jìn)行計(jì)算,并參照(常壓下丙酮精餾塔的理論級數(shù)-回流比關(guān)系圖)進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。
        選用回流比為6,塔徑選用φ800,塔板數(shù)為55板,提餾段為19-21層,精餾段為36-35層,板間距300mm,為降低高度放進(jìn)車間,將塔體分兩段,兩段分別為1號(hào)塔14.1m,2號(hào)塔為12.3m。將1號(hào)塔底部和再沸器連接,從1號(hào)塔第19層塔板上部進(jìn)料,通過再沸器加熱后,丙酮?dú)怏w進(jìn)入2號(hào)塔底部,2號(hào)塔頂部蒸餾出去的氣體經(jīng)過分凝器后進(jìn)入接收罐,通過泵輸送到塔頂進(jìn)行回流,同時(shí)回流量根據(jù)塔底溫度和回流控制閥進(jìn)行調(diào)控,和回流閥并聯(lián)有采出調(diào)節(jié)閥,根據(jù)塔頂濃度進(jìn)行控制采出大小;在2號(hào)塔底部有回流泵,將2號(hào)塔底的丙酮溶液用泵輸送到1號(hào)塔頂進(jìn)行回流,回流量和2號(hào)塔底液位進(jìn)行連鎖,精餾后的殘液采出用流量計(jì)控制,流量計(jì)和1號(hào)塔底液位連鎖,再沸器的蒸汽調(diào)節(jié)閥和1號(hào)塔底溫度連鎖,整個(gè)體系實(shí)現(xiàn)了進(jìn)出料量自動(dòng)控制。
        本體系設(shè)備安裝好后進(jìn)行了15天的設(shè)備調(diào)試,根據(jù)精餾要求,塔頂?shù)谋馁|(zhì)量含量控制99%時(shí),其摩爾分率xd為96.8%,進(jìn)料板上丙酮溶液的質(zhì)量為25%時(shí)丙酮的摩爾分率xm為9.36%,進(jìn)料板上丙酮溶液所釋放的蒸汽中丙酮的摩爾分率yp為34.5%,系統(tǒng)最小回流比rm=(xd-yp)/(yp–xm)=0.623/0.251=2.48,根據(jù)精餾塔理論板數(shù)和回流比關(guān)系圖,調(diào)試初期回流比按照5.5-7進(jìn)行控制系統(tǒng)調(diào)試數(shù)據(jù)見表1。
        從上述數(shù)據(jù)可以看到,本精餾塔在處理丙酮溶液中,當(dāng)進(jìn)料量為設(shè)計(jì)負(fù)荷的80%時(shí),在回流比控制在5.5時(shí),塔頂采出料和塔底排出的水能夠達(dá)到原設(shè)計(jì)的工藝指標(biāo),隨著進(jìn)料量的增加,要達(dá)到設(shè)計(jì)的工藝要求需要對回流量進(jìn)行增加,在進(jìn)料量達(dá)到1.0t/h時(shí),回流量需要達(dá)到6,同時(shí)塔底溫度需要提升,當(dāng)進(jìn)料量達(dá)到1.2t/h時(shí),回流量達(dá)到7.0和塔底溫度達(dá)到110℃時(shí),塔頂含量仍然低于原設(shè)計(jì)指標(biāo),同時(shí)塔底排水的丙酮含量高出原設(shè)計(jì)指標(biāo)。本塔的設(shè)計(jì)基本達(dá)到原設(shè)計(jì)要求。
        4、結(jié)果和討論
        (1)采用xk型斜孔篩板塔板在常壓條件下對含丙酮的水溶液進(jìn)行精餾,在含有0.5%的甲苯條件下,可采用連續(xù)精餾對丙酮溶液進(jìn)行精餾,在回流比為需要控制在5.5以上,在回流比在6時(shí)塔頂采出含量達(dá)到了99%,提高回流比,可使塔頂含量進(jìn)一步提升,但經(jīng)濟(jì)性差,過高可引起塔底液體中丙酮含量升高。
        (2)增加精餾塔進(jìn)料量,塔底溫度需要同步提升,主要因塔內(nèi)蒸發(fā)量和回流比增大引起塔底部壓力增大,在保證塔底出水丙酮含量達(dá)到工藝指標(biāo)時(shí),本塔進(jìn)料量從0.8t/h上升到1.2t/h,塔底溫度從105℃上升到110℃,整個(gè)操作過程中指標(biāo)工藝穩(wěn)定。
        (3)控制進(jìn)料中甲苯的含量,在整個(gè)體系運(yùn)行中減少甲苯在體系的存在量,有利于保證精餾塔的正常運(yùn)行,甲苯可通過進(jìn)料前采用苯水分離裝置分離,運(yùn)行過程中應(yīng)對體系定期分離甲苯。
        (4)xk型斜孔塔板是一種高效節(jié)能的噴射型塔板,對物料的適應(yīng)性比較強(qiáng),抗污能力強(qiáng)、分離效率高,產(chǎn)量大,同塔徑的塔產(chǎn)量可以提高10%以上,因塔板的特殊設(shè)計(jì),抗污能力特強(qiáng),為防止塔體在停車降溫過程中因進(jìn)入空氣引起的不安全因素,塔體采用雙級流程,有效降低了高度,但也增加了氣相系統(tǒng)阻力和回流泵的運(yùn)行費(fèi)用,塔體制造成本也有增加,但整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
        (5)系統(tǒng)放空采用水封,整個(gè)體系運(yùn)行過程中放空管道無明顯氣體釋放,系統(tǒng)丙酮損耗少,本系統(tǒng)開車升溫和全回流時(shí)間為3.5h,系統(tǒng)開車時(shí)間短。
        5、結(jié)論和展望
        本文以常壓連續(xù)精餾裝置處理合成喹啉衍生物過程中的工藝廢水,對丙酮進(jìn)行回收,在丙酮含量在25%~26%,甲苯含量在0.5%的水樣條件下,利用二級塔徑φ800的xk型斜孔篩板塔,設(shè)計(jì)塔板為55塊的設(shè)備,探討了進(jìn)料量、回流比、塔底溫度的變化對塔頂采出物丙酮濃度、塔底排出物丙酮濃度的影響,得到最佳的運(yùn)行數(shù)據(jù),在進(jìn)料量為1.t/h,回流比為6.0,塔底溫度為108℃,塔頂采出量控制在0.26t/h時(shí),塔頂采出物丙酮含量為99%,塔底排出水中丙酮含量為0.35%,整個(gè)過程采用plc控制,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
        本工藝存在系統(tǒng)回流比較高,仍需要進(jìn)一步優(yōu)化操作條件,對系統(tǒng)進(jìn)一步改進(jìn),減少處理過程的能耗,達(dá)到節(jié)能降耗,同時(shí)對廢水中含有的丙酮需要進(jìn)一步研究回收的工藝和方法。(
        關(guān)鍵詞:催化劑 精餾塔 色譜柱 冷凝器 再沸器
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